【攀鋼】攀長特科技創(chuàng)新促節(jié)能降耗
攀長特公司堅持科技創(chuàng)新,為節(jié)能降耗注入新動力。該公司積極開展鋼錠紅送工藝優(yōu)化、新鋼包的一次烘烤方式優(yōu)化、低溫軋機等工藝優(yōu)化工作,不斷降低天然氣消耗。5月份,該公司噸鋼綜合能耗845.82 kgce/t,較2012年下降了119.23kgce/t。
面對能源和原輔材料價格居高不下,資源十分緊張,鋼材市場競爭愈演愈烈的態(tài)勢,該公司堅持實施循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略,把高能耗設備改造、采用先進節(jié)能降耗生產工藝技術作為提升技術經濟指標、降本增效的重要舉措來落實。
該公司建立完善科技節(jié)能新機制,組織技術人員和職工開展攻關活動,大力開展鋼錠紅送、降溫軋制、緩冷代退火、高效煉鋼、變形工藝優(yōu)化等工作,提高了產品成材率和交貨保障能力,降低生產成本,全面提升產品市場競爭力。同時,進一步優(yōu)化生產工藝,積極開發(fā)利用電爐冶煉代替特種冶煉,增加高合金品種,開發(fā)連鑄代替模鑄新品種,提高產品質量和檔次,加快推進825開坯和精鍛機成材的工藝路線調整,合理配置鍛造產能,提高作業(yè)效率,提升產品品質。
各項措施的落實取得了較好效果:1至5月份,該公司自產模鑄錠紅送率達到95%以上,平均裝爐溫度同比提高約40℃。D2系列模具鋼的加熱時間比原工藝時間縮短2至3小時,單坑減少天然氣消耗約1000m3。通過優(yōu)化低溫軋制工藝,1至5月份連軋廠平均開軋溫度同比降低120℃左右。
同時,該公司又在去年Cr8系列模具鋼扁坯緩冷代替退火工藝試驗的基礎上,進一步鞏固了去年取得的階段性成果,擴大了試驗,實現(xiàn)了全部緩冷代替退火工藝,節(jié)約天然氣101400m3。通過工藝改進,對Cr8系列模具鋼進行了一火軋制開坯試驗并取得成功,節(jié)約天然氣20800m3。(攀鋼日報)
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